煤矿筛碎设备存在的问题及粒度控制

2016-03-15

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目前,国内煤矿筛碎设备存在许多问题,直接影响煤矿厂家的安全、稳定运行。某煤矿生产厂家粗筛碎设备运行较为稳定,出料粒度也在正常范围之内,主要问题集中出现在细筛碎设备上,该厂要求原煤粒径小于1mm和大于8.5mm不超过10%,1mm~2mm占50%,2mm~5mm占35%,5mm~8.5mm占10%。但其实际运行中出现超出要求范围的大颗粒较多等现象。其主要原因有以下几方面。

锤式破碎机

煤矿筛碎设备存在问题分析

1、锤式破碎机锤头磨损严重

早期使用进口锻造锤头,虽然未发生断裂现象,但是锤头在破碎约13万吨左右后就磨损严重,在锤式破碎机的主要工作部件,锤头和破碎板磨损之后,一是锤头质量变小而破碎能力下降,二是打击面由原来的平面变为圆弧面而改变了冲击角度。这在一定程度上原有的冲击破碎变成了碾压破碎,而且锤头和破碎板之间的间隙是控制破碎粒度的重要因素。其结果,一是煤的粒度过大,二是降低了锤头的拨料功能而使锤式破碎机的出力下降。

2、原煤及矸石比例较大

进入锤式破碎机的原煤粒度不能有效控制,而超出锤式破碎机能力范围的大块原煤直接进入锤式破碎机造成产品粒度超标。一般在单级破碎系统容易出现这种情况。以冲击破碎为主的锤式破碎机,其破碎比一般应控制在10左右。超过破碎比允许范围,将会造成产品粒度超标或其出力下降。

3、锤式破碎机锤头、反击板磨损不均匀

锤式破碎机锤头通过运行观察有磨损不均匀现象,由于锤式破碎机入料不均匀,驱动侧与非驱动侧料流不均匀导致锤头磨损成斜线,反击板因材质及工况原因表面出现凹凸不平现象,出现这两种状况后,即使将锤式破碎机间隙调到小粒度仍然超标。

4、锤式破碎机锤头经常断裂

出现锤头断裂的锤头全部为国产铸造锤头,国产铸造锤头虽然硬度高,使用周期较长,但锤头内部经常会出现气孔,从而造成锤头断裂发生,锤头一旦断裂,粒度将无法保证。

锤式破碎机

5、细筛机筛分效率不高

细筛机筛分效率,无论是对锤式破碎机功效的充分发挥还是对保证产品煤达到循环流化床锅炉所要求颗粒特性具有相当重要的意义。但是目前国内大部分电厂接受的煤或供给制煤系统的原煤中非矿物性杂质较多,水分较高,常规的筛分设备不能发挥正常的筛分功能和效率,筛分分级效率很低。该厂使用矸石与煤泥混配掺烧,混配比例多数为5:3,当水分为超过7%后筛分效率急剧下降,致使大部分煤全部汇集锤式破碎机,使得锤式破碎机会产生过负荷运行。

6、筛条缝隙变大

细筛机筛条拉筋间隔较大,运行过程中大颗粒煤卡到筛条中间,其余超标粒度会从其间落下,致使入炉粒度超标。

7、筛面粘煤护皮顶起

当水分为超过7%后筛分效率急剧下降,筛面会粘煤严重,尤其靠边上护皮处,当护皮处粘煤淤积较厚时,粘煤会将细筛机边缘护皮顶起,致使大颗粒煤从筛板侧面落下,使入炉煤粒度超标。

煤粒度控制措施

通过输煤筛碎设备的运行分析,对症找到控制煤粒度过大的措施。具体的控制措施如下:

1、从进入现场原煤入手,原煤矸石含量不能超标(小于20%),大块煤尽量控制,必要时在煤场组织碾碎大块矸石。

2、原煤进入煤场后,通过煤沟或者筒仓,一定要和洗中煤混配均匀,发现大块煤检出,保证原煤粒度尽量均匀。

3、细筛筛条拉筋间隔较大,很容易使大颗粒煤卡到筛条之间使粒径大煤漏过细筛,造成入炉煤粒度不合格,通过在筛条横向之间增加拉筋使间距缩小,这样大大减少了煤粒度过大几率。

4、输煤检修定期检查细筛和细碎,调整细碎间隙,检查细筛筛条间隙和四周护板,同时锤式破碎机锤头选择质量好、信誉好的供应商。

锤式破碎机

5、锤式破碎机运行2周后进行导向运行,使锤头磨损均匀。

6、调整布料器上部导流板,使入锤式破碎机煤流布料均匀,使锤头磨损均匀。

7、控制混配煤水分低于7%,因掺配煤泥比例较大,控制水分7%以下粘煤能有所缓解。

8、每班上煤完毕后定期清理细筛筛面粘煤。

煤粒径大对厂家生产效益的影响毋庸置疑,特别是燃用劣质煤时一定要引起高度重视。本文我们通过从进煤源头、上煤方式调整和对筛碎设备有针对性地整治,通过以上多项措施,很好地控制了入炉煤粒度,再没有发生过类似煤粒度超标而被迫停炉的事故。从而为锅炉长周期安全、稳定、经济运行奠定了良好基础。

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